化肥分公司通过技术改造,将原先污染环境空放的废渣、废水、废气回收再利用,不但主要污染物排放指标氨氮降低75%,COD(化学需氧量)降低48%,而且“两煤一电”等指标也明显下降,一年从“三废”中抠回1740万元。
化肥分公司是以煤为原料的化肥生产企业,炉渣、废水、废气是必然“副产品”,以往该厂将造气炉渣中20%-30%的含碳物质和废水、废气中的含氨物质都白白地空排,不但浪费资源,还污染环境。为了改变这种情况,该厂投巨资首先将传统的链条炉改为循环流化床锅炉,将造气炉渣粉碎后,与燃料煤按一定比例掺到一起送锅炉使用,实现了煤渣混燃,一年就能“省”738万元;在废水废气方面,新上了蒸氨装置和吹风气回收装置,对全厂的含氨废水进行了回收,使排放废水、废气中的氨氮含量降低80%,全年因此“增”效772万元;另外,该厂还对吹风气和合成氨放气进行回收,使燃料煤炭的消耗大幅降低,这样一年又“拣”回230万元。化肥分公司靠“一省一增一拣”年增利润1740万元。
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